為了實現大口徑高壓油氣管道建設用快開盲板國產化,采用有限元分析方法,自主研發了MB-ZS安全自鎖型快開盲板。該盲板為自鎖環式雙相鋼制鎖緊結構和整體自緊密封結構,具有多重聯鎖與雙重報警功能,操作高效、便捷?;诟邏?、大口徑、低溫及巨大沖擊載荷的要求,在以下幾方面實現了創新。
1、專用軟件開發
MB-ZS安全自鎖型快開盲板采用ANSYS軟件進行有限元分析計算(圖1、圖2),可得出:局部最大應力出現在端法蘭的半圓形處,通過應力分類法進行評定;密封槽與密封面的位移差,即密封間隙的控制變量為0.43mm。
MB-ZS安全自鎖型快開盲板采用應變電測法進行應力測試(圖3),測試結果與有限元分析結果吻合,驗證了該類產品有限元計算模型的正確性和可靠性。在原有APDL命令流基礎上,采用Javaee6.0和VC6.0語言,開發出專用于安全自鎖型快開盲板的有限元分析計算系統,實現了快開盲板有限元優化分析設計的自動化,適用于符合壓力容器設計標準、結構相同的其他不同規格快開盲板的分析與設計,并能自動生成有限元分析報告,使用便捷高效、結果正確可靠。
2、密封系統優化
橡膠密封件的失效包括剛性變化、溶脹、擠入間隙中、收縮、裂紋增長或瞬間破環等。密封結構、密封材料類型、密封間隙及密封面光潔度是影響密封系統失效的關鍵因素。
MB-ZS安全自鎖型快開盲板采用唇形自緊密封結構,密封圈采用不銹鋼與橡膠整體模壓成型,密封配合面采用平推式結構,適用于高壓工況。首先,選用在石油天然氣介質中性能優良的低溫丁腈橡膠,經-40℃低溫脆性試驗檢驗合格,確保在低溫下密封圈保持良好的彈性、尺寸不收縮;其次,優化快開盲板的鎖緊機構,將大口徑高壓快開盲板的密封間隙從2mm減小至0.6mm,避免了由于密封圈內外壓差高、反復使用導致密封圈擠到密封間隙造成機械損傷而失效;最后,為了保證快開盲板在全壽命周期內的密封可靠性,采用密封面堆焊防腐材料的方法,提高密封面的抗腐蝕性,從而保證密封面持久光滑、密封可靠。
3、結構優化設計
(1)鎖緊機構結構優化。鎖緊機構的結構決定了快開盲板的結構形式,安全自鎖型快開盲板鎖緊采用自鎖結構,雙相不銹鋼鎖圈既能承受高壓,又具有良好的彈性和耐磨性。但隨著快開盲板壓力和直徑的增大,鎖圈厚度增加,導致收縮擴張力隨之增大,給操作帶來不便。通過計算和測試分析,將原中小型盲板的一體式鎖圈改為分體式鎖圈(圖4),即將原來整體一塊的鎖圈改成由鎖塊和內鎖圈組成,其中鎖塊承受壓應力,其厚度取值應滿足強度和穩定性要求,而內鎖圈厚度取值應該達到收縮和擴張鎖塊所需力小于200N的目標。
(2)頭蓋選材優化、回轉機構結構優化及整體有限元變形分析??扉_盲板質量的增大容易引起頭蓋變形且下垂,進而導致快開盲板開啟不便。針對設計壓力12.6MPa、內徑1550mm、設計溫度-40℃的安全自鎖型快開盲板,采取以下優化措施:①快開盲板頭蓋材料選20MnMoD鍛件,相比選用16MnD鍛件質量減輕17%,端法蘭材料仍選用16MnD鍛件,以便與設備筒體材料焊接時性能良好;②將快開盲板的啟閉機構連接支撐由圓鋼管改為矩形冷彎空心型鋼,使上下連接板的受力更加均勻,減少了變形量;③采用有限元分析軟件ANSYS,對快開盲板的頭蓋和啟閉機構進行整體有限元分析,快開盲板從開啟到重力力矩最大狀態時,頭蓋連接支架最大變形出現在上支架靠近頭蓋重心一側的上方,最大變形量為0.23mm(圖5);頭蓋因自重產生的最大變形出現在遠離門軸一側的邊緣處,最大變形量為0.50mm(圖6),遠小于設定的偏移量4mm,避免了頭蓋因自重下沉而導致開關不便。
(3)門軸機構優化??扉_盲板門軸既受到垂直向下的重力,又受到頭蓋對其側向的力矩,隨著快開盲板直徑與壓力的增大,頭蓋對門軸的側向力矩越來越大,僅靠原來軸與軸套的配合,會因偏心矩過大而導致轉軸出現一定角度的偏心,轉軸徑向壓力增大,繼而造成快開盲板開啟時因摩擦力過大而操作不便。為此,采用組合軸承,將滑動摩擦變為滾動摩擦,較好地解決了這一問題。
4、整機低溫性能試驗
為確??扉_盲板對低溫工況的適應性,除了選擇具有良好低溫性能的材料外,還將其放入低溫實驗室進行實體試驗加以驗證??扉_盲板低溫試驗系統(圖7)由試驗產品、試驗工裝、實驗室及儀表閥門等組成:試驗產品為MB-ZS-10/1000安全自鎖型快開盲板;試驗工裝由殼體、鞍座、管口組成;實驗室為-42℃可調控式冷庫,配有就地壓力表、壓力遠傳儀表、溫度遠傳儀表及視頻監視系統,可遠程監測環境、介質及盲板頭蓋外壁各位置的實時溫度和介質壓力;試驗介質為-40℃低溫導熱油。在試驗前,通過多次升壓和分段降溫的方式,逐步將介質溫度降至-36±2℃,容器內部壓力0.5MPa,環境溫度為-42~-38℃,保持了10天。第11天,首先將試驗裝置緩慢升壓至3MPa,保壓15min;第二次升壓至5.5MPa,保壓15min;第三次升壓至8MPa,保壓15min;第四次升壓至10MPa,保壓4h。在整個低溫試驗過程中快開盲板無滲漏,驗證了其低溫適應性。
5、清管器接收緩沖裝置
針對大型清管檢測器可能對快開盲板產生巨大沖擊載荷的問題,采用液壓緩沖、氣體儲能原理[7-11],發明了一種清管器接收緩沖裝置(圖8),可以在大負荷工況下安全、高效地減速和吸收能量,其裝置結構緊湊、體積小、質量輕、無反彈、安全可靠。
根據動量定理,未設緩沖裝置時,4500kg的清管檢測器以4m/s的速度重擊快開盲板,盲板頭蓋將受到18000kN的沖擊力,頭蓋局部將受到288MPa應力;設置緩沖裝置吸收和緩沖后,盲板頭蓋僅受到360kN的沖擊力,頭蓋局部僅受到5.76MPa應力。由此可知:清管器接收緩沖裝置的創新設計,將清管檢測器對快開盲板的沖擊力減小至1/50,解決了快開盲板承受巨大沖擊載荷的難題,提高了快開盲板的安全可靠性。